拓野機器人具有0.05mm以上的位置精度,通過簡單的程序選擇就能完成不同產(chǎn)品生產(chǎn)功能的柔性切換。配合注塑機的取出機械手和其他外圍自動裝置,可以靈活集成不同的功能系統(tǒng),滿足注塑產(chǎn)品全自動生產(chǎn)的要求。
1.產(chǎn)品和生產(chǎn)介紹
“上殼”是一個用在汽車天窗電機控制器的殼體,使用PA+GF30材料注塑成型。模具采用1模4 腔的結(jié)構(gòu),為了減少產(chǎn)品翹曲采用了側(cè)澆口方式的兩板模具生產(chǎn)(圖1)。
產(chǎn)品注塑后由取出機械手取出,通過傳送帶送到檢查工位。作業(yè)員需要手工將產(chǎn)品與流道在澆口處折斷,然后按順序碼放到防靜電的吸塑托盤內(nèi)。吸塑托盤最后要裝到防靜電塑料周轉(zhuǎn)箱中,每箱裝7層托盤。“上殼”產(chǎn)品的注塑生產(chǎn)周期約25s,作業(yè)員的勞動強度較大。
3.自動化生產(chǎn)的目標(biāo)和系統(tǒng)方案
3.1自動化生產(chǎn)的目標(biāo)自動生產(chǎn)的目標(biāo)是盡量減少作業(yè)員的體力消耗,將作業(yè)員職責(zé),由作業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)督檢驗職能。自動生產(chǎn)系統(tǒng)首先要實現(xiàn)產(chǎn)品與料把的自動分離,產(chǎn)品可以實現(xiàn)自動碼放到吸塑托盤中,料把能夠進行自動集中收集。同時實現(xiàn)1箱7層托盤的自動搬運和堆碼,防止裝箱少層的失誤。
3.2自動化系統(tǒng)的方案
3.2.1.工業(yè)機器人選型
目前使用最普遍的6軸工業(yè)機器人的臂長工作范圍可以達到2m,可以充分覆蓋注塑機和產(chǎn)品碼放的工作區(qū)域,還可以省掉原有的取出機械手設(shè)備。但是,產(chǎn)品注塑周期只有25s,要在如此短的周期內(nèi)完成從抓取產(chǎn)品、澆口切斷、4個產(chǎn)品的碼放,以及托盤的移動和碼放這一系列動作,顯然現(xiàn)在的6軸工業(yè)機器人在運動速度上是不可能達到的。
為了滿足注塑周期的要求,我們只能選擇運動速度較快的水平4軸機器人(圖2)。為了彌補水平4軸機器人工作范圍小、無法抓取注塑機內(nèi)產(chǎn)品的缺陷,系統(tǒng)保留了注塑機原有的取出機械手來共同搭建自動生產(chǎn)系統(tǒng)。
3.2.2.澆口切斷方法及裝置
產(chǎn)品使用30%玻璃纖維的材料成型,目前人工在澆口處沿著產(chǎn)品方向可以順利將產(chǎn)品掰下,澆口也比較整齊,可以滿足產(chǎn)品外觀的要求。因此,我們設(shè)計了一種自動機械裝置(圖3)模擬人手的動作將產(chǎn)品和料把在澆口處切斷。
注塑件被取出機械手從注塑機中取出后,輸送到注塑機后側(cè),放入定位托盤(8)的定位槽(81)內(nèi),
槽內(nèi)的光電傳感器監(jiān)測到產(chǎn)品后,4 個旋轉(zhuǎn)壓緊氣缸(10)帶動壓緊臂(11)旋轉(zhuǎn) 90 度,最后壓緊臂前端的聚四氟乙烯壓頭(13)將4個產(chǎn)品壓緊。壓緊氣缸到位后接著切斷氣缸(3)動作,缸桿伸出,帶動皮帶連接塊(2)和同步帶(5)上升。皮帶輪(4)和同軸的齒輪(6)逆時針轉(zhuǎn)動,另一嚙合齒輪順時針轉(zhuǎn)動。齒輪的軸是和定位托盤(8)焊接成一體的,軸的中心設(shè)計成與產(chǎn)品澆口的位置重合。齒輪轉(zhuǎn)動時定位托盤帶著壓緊的產(chǎn)品沿澆口軸線位置翻轉(zhuǎn),使產(chǎn)品與料把在澆口處被折斷分離。 此時,分離的料把會被機器人夾具附帶的夾子夾住,防止隨意掉落。
3.2.3.工業(yè)機器人夾具設(shè)計
機器人的夾具(圖4)是實現(xiàn)產(chǎn)品功能的核心部件,夾具板(1)固定在機器人升降臂上。兩組帶吸盤的可伸縮金具(2)分別固定在兩組金具安裝板(3)上,金具安裝板與固定在夾具板上的氣缸(4)和導(dǎo)柱(5)連接。每組氣缸可以獨立動作,用來實現(xiàn)產(chǎn)品被單獨吸取和碼放。吸塑托盤也是靠這兩組吸盤來進行吸取后進行轉(zhuǎn)移和堆碼的。
夾具板上另一側(cè)安裝了一個夾緊氣缸(6),附帶的特制夾頭(7)用來夾取分離的料把。
4.自動化生產(chǎn)系統(tǒng)的集成
4.1.系統(tǒng)的設(shè)備
整個自動生產(chǎn)系統(tǒng)集成了注塑生產(chǎn)的原有通用設(shè)備:注塑機、取出機以及重新開發(fā)設(shè)計的非標(biāo)設(shè)備(圖5):澆口切斷裝置、工業(yè)機器人(含夾具)、皮帶線以及電控設(shè)備。
4.2.系統(tǒng)的控制
自動生產(chǎn)系統(tǒng)主控制由新開發(fā)的可編程控制器PLC完成,采用網(wǎng)線和工業(yè)機器人實現(xiàn)通信。PLC 通過檢測采集取出機械手的位置信號,實現(xiàn)機器人、澆口剪切裝置、取出機械手三者的互鎖功能,防止設(shè)備發(fā)生異常碰撞。取出機械手通過位置信號和注塑機開模動作進行互鎖,防止碼盤系統(tǒng)異常時取出機械手處于等待狀態(tài),而注塑機還在進行自動工作循環(huán)造成的夾模風(fēng)險。
5.自動化生產(chǎn)系統(tǒng)的運行
5.1.運行準(zhǔn)備
作業(yè)員需要準(zhǔn)備好7個吸塑托盤放置到“托盤上料區(qū)”,啟動系統(tǒng)“自動運行”開關(guān)后,托盤會被自動移送到“托盤周轉(zhuǎn)區(qū)”。然后啟動工業(yè)機器人,執(zhí)行“托盤復(fù)位”程序,“托盤周轉(zhuǎn)區(qū)”中最
上層的托盤會被機器人吸取放到“碼盤區(qū)”。最后執(zhí)行“碼盤”程序,機器人進入自動作業(yè)等待狀態(tài)。
5.2.自動生產(chǎn)
注塑機注射穩(wěn)定后和取出機械手都設(shè)置為自動的狀態(tài)。注塑機開摸,產(chǎn)品被取出機械手吸取后移送到澆口剪切裝置中。隨后機器人夾住料把,澆口切斷裝置工作完成產(chǎn)品和料把分離。料把首先被機器人仍到“料把收集箱”中,機器人然后會按順序?qū)部谇袛嘌b置上的四個產(chǎn)品兩個一組,按順序吸取并碼放到“碼盤區(qū)”的托盤中,完成一個工作循環(huán)。
當(dāng)?shù)谝粚游芡斜P內(nèi)產(chǎn)品全部碼放完畢,機器人按照程序先從“托盤周轉(zhuǎn)區(qū)”再吸取一個托盤碼放到“碼盤區(qū)”托盤的上方,然后開始下一輪產(chǎn)品碼放。整個7層產(chǎn)品碼放完畢后,7層裝滿產(chǎn)品的托盤會被自動運到“成品下料區(qū)”等待檢查裝箱。當(dāng)“托盤周轉(zhuǎn)區(qū)”沒有托盤或“成品下料區(qū)”有產(chǎn)品時,設(shè)備會發(fā)出報警提示作業(yè)員補充托盤和取走成品。
工業(yè)機器人的應(yīng)用充分解決了注塑產(chǎn)品在生產(chǎn)中產(chǎn)品的搬運問題,同時節(jié)省了大量非標(biāo)設(shè)備的設(shè)計制造,使自動化生產(chǎn)也具有了靈活性,和柔性化。機器人必將不斷取代注塑專用設(shè)備,成為注塑行業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)自動化的有力工具。